1.3 1.6L CLR/CDF发动机
1.3.1 发动机部件分解
CLR发动机装载于2009~2014年款的高尔夫A6,2012~2015年款的全新速腾;CDF发动机装载于2009~2010年款的高尔夫A6。发动机技术数据见表1-7。
表1-7 1.6L CLR/CDF发动机技术数据
发动机总成部分部件分解如图1-71~图1-74所示。
图1-71 皮带驱动
1—紧固螺栓,拧紧力矩为20N·m,3个;2—冷却液泵皮带轮,拆卸和安装时使用冷却液泵扳手V.A.G 1590固定;3—固定螺栓,拧紧力矩为40N·m+90°(1/4圈),更换;4—固定螺栓,拧紧力矩为42N·m;5,7—垫片;6—导向轮;8—间隔套;9—对中轴套;10—发电机;11—固定螺栓,拧紧力矩为23N·m,2个;12—空调压缩机;13—固定螺栓,拧紧力矩为23N·m,3个;14—多楔皮带,拆卸前,标出传动方向;15—定位销;16—张紧器;17—曲轴皮带轮,压紧面上必须无机油和油脂;18—紧固螺栓,拧紧力矩为150N·m+180°(1/2圈),更换,紧固螺栓的压紧面必须无机油和油脂,用固定支架3415固定皮带轮以防转动,继续转动的角度可用一个常用量角仪(例如Hazet 6690)来测量
图1-72 正时链单元
1,5—固定螺栓,拧紧力矩为10N·m,2个;2—管路连接,仅用于型号代码为CDFA发动机,连接加热阀和正时链罩;3,4,36—密封圈,更换;6—油雾分离器;7—密封件;8—紧固螺栓,拧紧力矩为50N·m+90°(1/4圈),拆卸时用固定支架T10172固定正时齿轮;9—正时链条,拆卸前标记转动方向;10—凸轮轴链轮,拆卸时用固定支架T10172固定正时齿轮;11—导杆,拧紧力矩为20N·m,用于导轨;12—带凸轮轴箱的气缸盖,不允许修整密封面,带集成式凸轮轴轴承,去除密封剂残余物,安装凸轮轴箱前先涂上D 188 003 A1,安装时,从上方垂直地将定位销插入气缸盖的孔中;13—气缸体;14—固定螺栓,拧紧力矩为25N·m,3个;15—辅助机组支架;16—张紧导轨,用于机油泵链条;17—张紧弹簧;18—油底壳,装配前清洁密封面,涂上硅酮密封剂D 176 404 A2或密封胶DCN 176 600 Z1后安装;19—固定螺栓,15N·m,20个;20—固定螺栓,拧紧力矩为15N·m;21—曲轴链轮,用于驱动机油泵链条和正时链条,接触面必须保持无油脂;22—机油泵链条;23—盖罩;24—机油泵链轮;25—紧固螺栓,拧紧力矩为20N·m+90°(1/4圈),拆卸时用固定支架T10172固定机油泵链轮;26—导轨,用于正时链条;27—张紧导轨,用于正时链条;28—活塞;29—活塞弹簧;30—正时链条张紧器;31—固定螺栓,拧紧力矩为9N·m,2个;32—曲轴皮带轮,接触面必须保持无油脂,拆卸时用固定工具3415固定皮带轮;33—固定螺栓,拧紧力矩为150N·m+180°(1/2圈),更换,固定螺栓的接触面必须保持无油脂,装入前用机油涂抹螺纹,用固定工具3415和3415/1固定皮带轮,使它不能转动,用普通的量角器测量继续转动的角度;34—曲轴前油封,更换;35—轴套,接触面必须保持无油脂;37—固定螺栓,拧紧力矩为10N·m;38—正时链罩,安装时,先在气缸体和凸轮轴箱中安装两个M6×80无头螺栓作为导向件,要导入正时链罩,先用两个螺栓固定油底壳;39—固定螺栓,拧紧力矩为50N·m,3个;40—固定螺栓,拧紧力矩为10N·m;41—曲轴箱通风阀,仅用于型号代码为CLRA发动机,连接曲轴箱通风加热器和正时链罩
图1-73 气缸盖
1—线束导向件;2—霍尔传感器G40;3—固定螺栓,拧紧力矩为10N·m;4,23—密封圈,更换;5,7—凸轮轴盖板;6—固定螺栓,拧紧力矩为10N·m,4个;8—发动机吊耳;9—定位销;10—滚子摇臂,检查滚子轴承是否滑动自如,给摩擦面上油,装配时用防松夹夹紧在支撑件上;11—液压挺柱,不要混淆,带液压气门间隙补偿,给摩擦面上油;12—气缸盖螺栓,更换,松开和拧紧时必须注意安装指示和顺序;13—机油压力开关F1,拧紧力矩为20N·m,泄漏时拧下并更换密封圈;14—气缸盖,检查变形,至凸轮轴箱的密封面上必须无油脂,更换后,必须更换所有的冷却液;15—气缸盖垫片,更换,金属密封件更换后,必须更换所有的冷却液;16—导杆,拧紧力矩为20N·m;17—固定螺栓,拧紧力矩为20N·m,4个,用于发动机吊耳;18—密封圈,更换,安装到气缸盖中;19—凸轮轴箱,去除旧的密封剂残余物,小心地清洁密封面,密封面必须保持无油脂,安装前先涂上D 188 003 A1,安装时,从上方垂直地安放在无头螺栓和定位销上;20—长螺栓,拧紧力矩为10N·m+90°(1/4圈);21—短螺栓,拧紧力矩为10N·m+90°(1/4圈);22—连接至空气滤清器
图1-74 曲轴
1—机油泵,只能整个更换;2—紧固螺栓,拧紧力矩为14N·m+90°(1/4圈),3个;3—曲轴,用于驱动机油泵和正时链,压紧面上必须无机油和油脂;4—轴瓦,在轴承盖上,不要混淆已经用过的轴瓦(作标记);5—轴承盖螺栓,拧紧力矩为50N·m+90°(1/4圈),更换;6—轴承盖,轴承盖1位于皮带轮侧,轴承盖3带止推垫片,气缸体轴瓦和轴承盖轴瓦的固定凸缘必须相互重叠;7—曲轴,轴向间隙中,新零件为0.07~0.17mm,磨损极限为0.25mm,用塑料间隙规测量径向间隙,新零件为0.03~0.08mm,磨损极限为0.15mm,测量径向间隙时不能扭转曲轴;8—止推垫片,用于轴承盖,轴承3,注意固定装置,字母指向第三号轴承盖;9—曲轴箱;10—轴瓦,在气缸体中
1.3.2 发动机故障诊断
1.3.1.1 高尔夫CLR发动机内部有异响
故障现象 车辆加速时发动机位置有异响,随着发动机转速的提高,“哒哒哒”的响声越来越明显。
诊断过程
①根据所描述的故障现象进行试听,果然有异常响声,在怠速情况下,响声非常小,当发动机转速在1500r/min以上时,发动机异响就比较大了,发动机转速越高,异响就越大。
②把发动机熄火,检查发动机机油还有多少,结果机油量显示在机油刻度的中上线位置,机油量在标准范围,机油也不算太脏,发动机机油警报灯也没亮过。
③用VAS6150A进行检测,没有发现故障记录。
④启动发动机,利用听诊器判断异响的位置,结果发动机油底壳位置的响声比较大。为了找到故障原因,先把机油放出收集好,拆下发动机油底壳,发现油底壳底部有金属粉末。
⑤转动曲轴,分别用手摇动各缸的连杆盖,发现第3缸的连杆瓦轴向间隙和径向间隙比较大(图1-75)。为了准确地判断问题,使用间隙规测量轴瓦的径向间隙,测量结果见表1-8。
表1-8 连杆轴瓦的径向间隙mm
图1-75 第3缸间隙过大
根据维修手册,标准轴瓦的间隙如下。
新的轴瓦0.020~0.061mm。
磨损极限:0.091mm。
很明显,第3缸轴瓦间隙过大。
⑥分别拆下第2缸和第3缸的连杆轴瓦检查,明显可以看出第3缸的连杆轴瓦磨损不正常,磨损非常厉害,连杆瓦的外侧已经磨出了深槽,零件标识都被磨没了,第3缸的连杆盖也被烧黑。
⑦测量曲轴尺寸,结果见表1-9。
表1-9 曲轴连杆轴承轴颈测量数据mm
维修手册的曲轴尺寸标准数据见表1-10。
表1-10 曲轴尺寸标准数据mm
根据测量的数据分析,第3缸的连杆轴瓦径向间隙严重偏大(实际测量值1.780mm,大于标准磨损极限值0.091mm),连杆轴瓦必须更换。连杆盖也被烧变黑,根据要求也需要更换。
还有,实际测量的第3缸曲轴连杆轴承轴颈尺寸47.22mm,小于标准范围47.30mm,需要对曲轴进行更换。
故障分析
由于第3缸的连杆瓦配合间隙不好导致磨损加大,当磨损间隙达到一定程度,发动机运行起来就会有异响。
故障排除 拆装发动机,更换曲轴、连杆组件、大小轴瓦。
1.3.1.2 全新速腾CLR打马达无反应,车辆无法启动
故障现象 车辆无法启动,打马达时所有仪表指示灯闪烁,继电器有“哒哒”声响。
诊断过程
①用VAG1526E检查电瓶电压为12.52V,属正常。
②检测车辆前部电源和接地,并测量电压,打马达时,电压无明显下降。
③检测左侧A柱接地和J519、继电器支架30正电,打马达时,电压同样无明显下降。
④用VAS6150检查各控制单元,无故障码。
⑤检查点火开关状态数据流,发现打马达时,端子15在接通和切断之间闪烁。
⑥查询电路图,见图1-76、图1-77。发现速腾1.6L(AW0版本)的15正电由转换器盒J935控制,其原理见图1-78。
图1-76 CLR发动机点火开关电路
B—启动马达;D—点火启动开关;J519—车载电网控制单元;J682—供电继电器,总线端50;J935—转换器盒;T6ap—6芯插头连接;T9c—9芯插头连接;T10—10芯插头连接;T10i—10芯插头连接;T73a—73芯插头连接;T73b—73芯插头连接;A15—仪表导线束中的正极连接(15);A21—连接(86s),在仪表板导线束中;A33—连接(75),在仪表板导线束中;A41—正极连接(50),在仪表板导线束中;A86—连接(50a),在仪表板导线束中
图1-77 端子15供电继电器电路
J329—端子15供电继电器;J519—车载电网控制单元;J681—供电继电器2,端子15;SC—熔丝座C;SC8—熔丝架C上的熔丝8;SC10—熔丝架C上的熔丝10;SC13—熔丝架C上的熔丝13;SC14—熔丝架C上的熔丝14;SC15—熔丝架C上的熔丝15;T9f—9芯插头连接;T9g—9芯插头连接;T73a—73 芯插头连接;B149—正极连接2(15a),在车内导线束中;B163—正极连接1(15),在车内导线束中;B346—连接1(75),在主导线束中;B492—正极连接3(15),在车内导线束中;*2—自2012年8月起
图1-78 供电转换原理
⑦检查转换器盒J935的T10/7脚(30正电)和T10/2脚(接地),打马达时都正常。
⑧检查T10/8脚(15正电),打开点火开关和启动时,电压为12.52V,属正常。
⑨检查T10/4脚(75正电),打开点火开关时,电压为12.52V,启动时,电压为0,属正常。
⑩检查T10/6脚(50正电),启动时,电压为12.52V,属正常。
检查T10/9脚,打开点火开关时,电压为12.52V,打马达时,电压在6~8V之间变化。
检查T10/10脚,打开点火开关和启动时,电压都是12.52V,属正常。
根据检查及电路图得知,T10/9脚属于由转换盒J935控制的75正电,打马达时不应该有电压;更换一个新的转换器盒后试车,故障依旧。
重新分析电路图,由于该车型15正电的形成由2个继电器控制且并联控制其他用电设备,端子15供电继电器J329在启动时,继电器不工作,而端子15供电继电器2—J681在启动时,应该工作。
检查端子15供电继电器2—J681的30正电、85控制正电15(来自J935的T10/10脚)和接地都正常,测量输出端子87,打马达时,电压在6~8V之间变化,正常应该为12V。
检查端子15供电继电器J329的30正电和接地正常,而86控制正电75(来自J935的T10/9脚)和输出端子87,打马达时,电压在6~8V之间变化,正常应该为12V。
根据上述进一步检测结果分析,端子15供电继电器2—J681工作不正常。
更换端子15供电继电器2—J681后故障排除。
故障分析
继电器盒继电器分布见图1-79。
图1-79 BCM旁的继电器盒
1~3,10,11—未占用;4A—燃油供应继电器J643;4B—燃油泵供电继电器J17;5—供电继电器1,端子75 J680;6—供电继电器,端子50 J682;7—供电继电器,端子15 J329;8—近光灯继电器J331;9—供电继电器2,端子15 J681;12—转换器J935
新速腾PQ25低版本(AW0)15正电形成原理见图1-80。
图1-80 15端子正电形成原理
打马达时,75正电断开,J329不工作,15正电由J681提供;由于该车端子15供电继电器2—J681内部接触不良,导致分压,从而导致车辆无法启动。
维修小结
新速腾的BCM有2种版本:一种是PQ25低版本(AW0),对于这种版本的车型,点火开关各种正电的形成在上面已经进行介绍;另一种是PQ35高版本(AW1),见图1-81。
图1-81 PQ35高版本点火开关正电形成原理
其中75正电是J519根据15正电和50正电的逻辑关系形成的,即有15正电、没有50正电,则有75正电;而同时有15正电和50正电,则没有75正电。