水工隧洞衬砌混凝土温控防裂技术创新与实践(水科学前沿学术丛书)
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2.4 溪洛渡泄洪洞抗冲磨硅粉混凝土研究

溪洛渡水电站可研和设计阶段的抗冲磨混凝土试验成果表明,受原材料、水胶比、胶材用量等因素的影响,抗冲磨混凝土绝热温升偏高,对混凝土的抗裂性非常不利。为解决抗冲磨混凝土用水量高、绝热温升偏高的问题,根据2010年5月31日—6月1日泄洪洞龙落尾段施工工艺咨询会的要求,开展中热和低热水泥,不同减水剂抗冲磨混凝土配合比性能比较试验,进一步降低混凝土单位用水量和胶凝材料用量。溪洛渡试验中心根据《泄洪洞龙落尾段(C9060F150W8)抗冲磨混凝土试验大纲》要求,进行了抗冲磨混凝土性能试验研究。

2.4.1 原材料

2.4.1.1 水泥

采用华新水泥昭通厂生产的堡垒牌 P·MH42.5 中热水泥、四川嘉华水泥厂生产的嘉华牌P·LH42.5低热水泥、湖南石门特种水泥有限公司生产的霸道牌P·LH42.5低热水泥、四川峨胜股份有限公司生产的峨胜牌P·LH42.5低热水泥,水泥品质检测结果见表2.42~表2.44,品质检测结果均满足GB 200—2003《中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥》技术要求。

表2.42 水泥品质检测结果

续表

表2.43 水泥化学成分检测结果

表2.44 水泥品质检测结果

2.4.1.2 粉煤灰

采用云南曲靖Ⅰ级粉煤灰,检测结果见表 2.45,其品质检测结果满足金沙江溪洛渡工程标准《混凝土用粉煤灰技术要求及检验》CTGPC·XLD 02的技术要求。

表2.45 粉煤灰品质检测结果

2.4.1.3 砂

采用水电八局中心场人工骨料加工系统生产的玄武岩人工砂,其品质检测结果满足金沙江溪洛渡工程标准《混凝土用细骨料技术要求及检验》(CTGPC·XLD 04)的技术要求,检测结果见表2.46。

表2.46 人工砂品质检测结果

2.4.1.4 粗骨料

采用水电八局中心场人工骨料加工系统生产的玄武岩人工碎石,室内进行筛洗后进行试验,检测结果均满足金沙江溪洛渡工程标准《混凝土用粗骨料技术要求及检验》CTGPC·XLD 03的技术要求,检测结果见表2.47。

表2.47 碎石品质检测结果

2.4.1.5 外加剂

采用上海马贝公司生产的X404和江苏博特外加剂厂生产的JM-PCA减水剂,引气剂采用浙江龙游外加剂厂生产的 ZB-1G。其检测结果均满足金沙江溪洛渡工程标准《混凝土用外加剂技术要求及检验》(修订)的技术要求,检测结果见表2.48。

表2.48 外加剂混凝土性能试验结果

2.4.1.6 硅粉

采用重庆富祥金属纤维有限公司生产的硅粉,其品质检测结果满足溪工建技〔2009〕152号《溪洛渡水电站混凝土用硅粉技术要求》的规定,检测结果见表2.49。

表2.49 硅粉品质检测结果

2.4.1.7 PVA纤维

采用江苏能力科技有限公司提供的KS-1500型改性PVA纤维,是一种高强度高弹性模量改性聚乙烯醇纤维,其性能指标见表2.50。

表2.50 KS-1500型纤维性能结果

2.4.2 不同胶凝材料组合水化热试验

试验采用华新P·MH42.5中热水泥,嘉华、石门、峨胜三个厂家的P·LH42.5低热水泥,分别进行掺与不掺5%硅粉+30%粉煤灰组合水化热试验,试验结果见表2.51、图2.2和图2.3。

表2.51 不同胶凝材料组合的水化热试验结果

注 以华新中热水泥为基准值,即100%。

图2.2 掺硅粉及粉煤灰水化热曲线图

图2.3 纯水泥水化热曲线图

从表2.51及图2.2和图2.3可见:

(1)纯水泥样品:低热水泥的3d和7d水化热较中热水泥平均降低23.9%和18.7%。

(2)水泥65%+粉煤灰30%+硅粉5%组合:3d、7d龄期,低热水泥水化热较中热水泥平均降低29.0%、30.0%;与纯水泥样品的水化热变化规律基本一致。

(3)掺5%硅粉+30%粉煤灰后,中热水泥的3d、7d水化热分别减小56kJ/kg、60kJ/kg,约降低23.2%、21.7%;低热水泥水化热平均值分别减小52kJ/kg、73kJ/kg,约降低28.4%、32.6%。其中石门水泥水化热较低,四川嘉华水泥水化热较高。

综上所述,在相同龄期条件下,低热水泥水化热较中热水泥约低20%左右;掺5%硅粉+30%粉煤灰后,低热水泥水化热较中热水泥约低 30%左右。说明使用低热水泥对降低混凝土水化温升比较有利。

2.4.3 外加剂掺量优选

试验采用0.33水胶比、粉煤灰掺量30%、砂率32%、二级配混凝土,坍落度控制90mm~110mm,含气量控制3.0%~4.0%;掺硅粉5%+掺PVA纤维0.9kg/m3;减水剂掺量由低到高取 0.7%、0.8%、0.9%,直至混凝土拌合物出现泌浆、板结为止,并根据混凝土性能试验结果确定减水剂最佳掺量。混凝土拌合物试验结果和混凝土强度试验结果见表2.52~表2.54。

表2.52 外加剂掺量优选混凝土拌合物试验结果

从表2.52可知:

(1)在相同水胶比条件下,混凝土拌合物用水量随减水剂掺量增加而减少,减水剂每增加 0.1%,单位用水量减少 1~2kg/m3。峨胜低热水泥混凝土拌合物用水量相对较低,为108kg/m3,华新中热、嘉华和石门低热水泥混凝土拌合物用水量基本相当,为115~116 kg/m3

(2)采用X404减水剂,石门低热水泥减水剂掺量由0.6%增加至0.8%时,混凝土拌合物出现轻微板结、泌浆现象,嘉华、峨胜低热水泥与华新中热水泥混凝土外加剂掺量可增加至0.9%~1.0%;采用JM-PCA减水剂,峨胜低热水泥减水剂掺量由0.6%增加至0.8%时,混凝土拌合物出现轻微板结、泌浆现象,其他三种水泥混凝土减水剂掺量可增加至0.9%~1.0%。

(3)外加剂掺量优选试验结果表明,不同品种水泥在外加剂掺量达到0.8%时,混凝土拌合物用水量基本达到最小用量,即使减水剂掺量增加至 0.9%,对混凝土拌合物用水量也影响不大,并且混凝土拌合物出现不同程度板结、泌浆现象,所以将减水剂掺量确定为 0.8%,并采用0.8%掺量进行不同水泥混凝土拌合物的坍落度和含气量损失试验,结果见表2.53。

表2.53 混凝土坍落度和含气量损失试验结果

从表2.53可知,在相同减水剂掺量条件下,采用X404减水剂,不同品种水泥1h混凝土拌合物坍落度损失率为38.7%~45.3%,含气量损失率为21.6%~35.9%;采用JM-PCA减水剂,不同品种水泥 1h 混凝土拌合物坍落度损失率为 33.3%~54.0%,含气量损失率为 25.0%~31.6%。不同品种水泥之间坍落度和含气量经时损失差异不大。

表2.54 混凝土强度试验结果

续表

从表2.54可知,相同水泥使用不同厂家减水剂混凝土的抗压强度发展规律基本一致;3d、7d、28d和90d龄期,中热水泥混凝土抗压强度发展系数为0.45、0.63、1.00和1.14,低热水泥混凝土抗压强度发展系数为0.33、0.54、1.00和1.19。试验结果表明,中热水泥混凝土早龄期强度发展系数大于低热水泥混凝土,到28d、90d时两种水泥混凝土的抗压强度发展系数基本相当。

2.4.4 溜槽混凝土试验

采用华新中热水泥、嘉华低热水泥、石门低热水泥、峨胜低热水泥四种水泥,水胶比0.33 (平行进行水胶比0.31和0.35的嘉华低热水泥混凝土性能试验),粉煤灰掺量30%,硅粉掺量5%,改性PVA纤维0.9kg/m3,二级配混凝土,坍落度控制90~110mm,含气量控制3.0%~4.0%。

2.4.4.1 混凝土拌合物试验

混凝土拌合物试验结果见表2.55。从表2.55可知,溜槽混凝土拌合物在达到控制要求的坍落度范围时,峨胜低热水泥混凝土用水量较其他三种水泥约低8~10kg/m3

表2.55 抗冲磨混凝土拌合物试验结果

2.4.4.2 强度

试验采用表2.55中混凝土拌合物成型强度试件,试验结果见表2.56。

表2.56 混凝土强度试验结果

续表

从表2.56可知,各水泥混凝土28d龄期抗压强度结果即可满足C9060F150W8设计要求。

2.4.4.3 抗冻

工程抽检地下洞室混凝土抗冻63组,抗冻结果均满足设计要求。检测结果见表2.57。

表2.57 混凝土抗冻试验结果

续表

2.4.4.4 自生体积变形

混凝土自生体积变形结果见表2.58、图2.4。从表2.58、图2.4可知,不论采用X404减水剂,还是采用JM-PCA减水剂,不同品种水泥混凝土自生体积变形均呈收缩趋势,49d龄期,不同水泥混凝土自生体积变形值在-14.29×10-6~-33.64×10-6变化;自生体积变形值峨胜低热水泥最小(-14.29×10-6),其他由小到大依次为石门低热水泥(-20.39×10-6)、嘉华低热水泥(-20.54×10-6),华新中热水泥收缩最大(-29.43×10-6)。

表2.58 混凝土自生体积变形试验结果

图2.4 不同品种水泥混凝土自生体积变形曲线图(X404)

2.4.5 泵送混凝土试验

采用嘉华低热水泥进行水胶比0.31、0.33、0.35,粉煤灰掺量30%,硅粉掺量5%,改性PVA纤维0.9kg/m3,二级配混凝土,坍落度控制160~180mm,含气量控制3.0%~4.0%。

2.4.5.1 泵送混凝土拌合物试验

泵送混凝土拌合物试验结果见表2.59。从表2.59可知,在相同水胶比条件下,采用不同减水剂泵送混凝土用水量基本一致。

表2.59 泵送混凝土拌合物试验结果

2.4.5.2 强度

混凝土强度试验结果见表2.60,采用不同减水剂泵送混凝土抗压强度基本相当。

表2.60 混凝土强度试验结果